把握清洁技术机遇,推进绿色产业高质量发展
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视研发创新工作,践行创新驱动发展战略,稳步推进研发创新体制建设。公司专注于积极寻找并把握清洁技术领域的机遇,推动清洁技术的发展,减少企业在生产和运营过程中对环境和气候造成的影响。公司设立了“持续加大投入,至2030年,公司每年在清洁技术研发方面投入不少于十亿元人民币”的清洁技术研发投入目标。公司于4月26日披露《2023年年度报告》,其中的部分清洁技术研发项目列举如下:
主要研发项目名称 |
项目目的 |
项目进展 |
拟达到的目标 |
预计对公司未来发展的影响 |
智能 APC 先进控制系统提高芳烃装置 P X 收率、降低装置能耗的开发与应用 |
APC 能够解决常规PID 控制无法解决的滞后、强耦合等问题,通过预测控制可以使装置操作更平稳,减少波动;提高了装置的管理水平,提升了企业的竞争能力,推动了工厂的科技进步,而且还可以为企业创造了显著的经济效益和社会效益。 |
项目已实施 |
主要约束变量标准差降低≥30%先进控制器投用率≥95% 目标产品PX 收率提高(以PX 产量计算)≥0.6% 降低装置单位能耗≥1% 手动操作次数降低量≥60% PID 回路自控率(具备投用条件)≥98%。 |
芳烃装置经济效益显著提升,操作人员劳动强度显著降低,大幅度避免人员误操作的情况发生,提高装置运行平稳性。 |
1#2#乙烯装置超高压蒸汽管网互联互通优化研究 |
(1)增加 1#2#乙烯装置超高压蒸汽管网互通管线; (2)1#2#乙烯装置超高压蒸汽管网互通后的稳定操作; (3)为高端新材料预留甩头。 |
项目已实施 |
1#2#乙烯装置超高压蒸汽管网实现互通,压力稳定。 |
降低装置能耗,减少运行成本。 |
超大型化工艺炉余热回收技术的开发 |
采用强制通风,可以促进风分散均匀,阻蚀剂降低燃料气中的硫含量,可以降低环境污染,提高燃料气的燃烧效率。 |
项目完成 |
排烟温度达到 85±5 ℃,加热炉热效率≥9 5%±0.5%。 |
节能降耗,提升企业竞争力。 |
浙石化余热回收利用研究与应用 |
为做好迎峰度夏期间,浙石化全厂蒸汽系统平衡,防止低品质蒸汽浪费,做好蒸汽梯级利用,推进公司节能降耗工作。 |
项目已实施 |
夏季回收 504,000T低压蒸汽,节省标准煤约 48,719T。 |
降低煤用量。 |
乙二醇装置(3 套)先进控制研究 |
(1)整定PID 回路,确定先进控制方案; (2)通过阶跃测试或历史数据建立多变量控制模型; 投用先进控制,降低操作次数,稳定生产,节能增效。 |
正在实施 |
APC 投用率≥95%,降低装置能耗,降低乙烯单耗。 |
提高装置自动化和智能化水平,降低装置能耗,降低乙烯单耗。 |
裂解炉新型脱硝催化剂应用研究 |
(1)寻找国内外先进催化剂,选择更加适合浙石化裂解炉应用的催化剂。 (2)优化配套的脱硝系统监测手段,保证监测数据更加准确。 (3)摸索新型催化剂的技术特点,优化调整工艺运行。 |
正在实施 |
氨消耗量降低 10%。 |
提高企业环保水平,提高企业形象。 |
全国首台 670t/h 超高压煤粉锅炉清洁能源技术研究应用 |
推进绿色能源及低碳减排工作,降低煤炭使用总量,研究采用新型燃烧技术,替代现有煤炭,提高燃料使用多样性。 |
项目已实施 |
1.燃煤时锅炉效率不小92.6%。 2.燃气时锅炉效率不小94%。 3.脱硝出口 NOx 的排放不高于28mg/Nm ³。 4.煤、气不停炉状态下 100%负荷自由切换。 |
研究采用新型燃烧技术,替代现有煤炭,提高燃料使用多样性。 |
2#SAR 装置预热炉燃烧器适应性研究 |
(1)确定预热炉燃烧器优化研究方案; (2)按改造研究方案,达到实验研究条件要求,进行数据分析及工艺研究; 预热炉安全稳定长周期运行。 |
正在实施 |
预热炉燃烧器改造后满足甲烷氢、合成气等燃料工况。 |
提高装置经济效益,增加市场竞争力。 |
全厂余热利用配套 30,000 吨/日热法海淡项目研究与应用 |
为了充分利用、平衡装置芳烃热水热量,增补一套 3 万吨/日热法海淡装置。 |
项目已实施 |
1、设计单机产水水量不少于30,000 吨/日 2、产水水质 TDS≤5mg/L 3、负荷调节 50%—100% 4、造水比大于 14 |
实现芳烃热水富裕热量充分利用,产出合格淡水。 |
炼油装置法兰密封面分级管理及高危法兰防漏策略研究及实施 |
按照法兰温度、压力的大小、易泄漏程度和泄漏介质的危害性,对法兰密封面进行分级。针对不同级别的法兰,在日常巡检、大检修管理、紧固方式、紧固责任人方面进行针对性管理,确保不发生因泄漏而导致的装置局部或全面停工事件。 |
正在实施 |
解决预防现场高危法兰的泄漏问题,确保装置不因泄漏产生局部或者全面停工。 |
减少装置关键部位的泄漏,保证装置的长周期运行。 |
富氧燃烧工艺在硫磺联合回收装置研究与应用 |
硫磺回收装置采用富氧燃烧工艺实现 1#、2#硫磺联合 8 套 13 万吨/年硫磺回收装置 在现有设备不做大幅改动前提下,采用主风配纯氧,将入炉配风氧含量提高至 28%,降低装置气体流速,实现单套硫磺装置能力达到 16 万吨/年,最高操作弹性达到 110%。 |
项目已实施 |
适应性改造后装置处理负荷可提升至 16 万吨/年,最大操作弹性可达到 110%,装置总硫回收率>99.95%,产品液硫质量符合国家标准 GB/T2449.2-2015 优等品指标要求,符合预期要求。 |
进一步提高装置加工能力,提高企业环保水平。 |
轻烃深度脱硫技术的开发 |
干气液化气进行深度脱硫,降低加热炉排烟温度降低,提高加热炉的热效率。 |
项目完成 |
净化干气总硫脱至 5mg/m³。 |
节能减排,提升企业竞争力。 |
2#常减压装置优化换热流程提高换热终温研究 |
通过对装置换热流程优化及研究,提高装置换热终温 5℃以上。 |
完成项目方案论证后,终止研究。 |
改造后装置换热终温提高 5℃以上,降低加热炉负荷 5-6MW |
无 |
1#EVA 装置电缆料V6110M 产品开发 |
(1)同类装置对标学习,产品开发可行性技术论证和生产技术储备; (2)产出产品合格、性能达标的新产品; (3)跟踪客户的使用情况,根据出现的问题制定相应的解决方案。 |
正在实施 |
开发产品质量合格的电缆料 V6110M。 |
提高装置经济效益,增加市场竞争力。 |
1#乙烯装置含油污水系统废气治理研究 |
(1)含油污水外送量≤100t/h,含油污水外送 COD 超标频次≤5 次/年; (2)含油污水缓冲池周边苯报警仪 GT17111、GT17112 报警频次控制在≤10 次/周; (3)控制含油污水外送温度≤45℃。 |
项目已实施 |
含油污水减量达标排放,现场无异味。 |
提高企业环保水平,提高企业形象。 |